
0 引言
由流体力学可知,泵的流量与转速成正比,扬程(水压)与转速的平方成正比。因此,调节泵的转速可以改变流量和扬程,从而满足生产要求。本文分析采用变频调速装置控制设备转速是如何节能的。
1 节能原理
图l中曲线①为水泵在恒速下的扬程-流量(H-Q)特性曲线;②为管网的阻力特性(档板开度为全开)。设水泵在设计时工作在A点效率最高,流量Q1为Qe,此时轴功率N1与Q1和H1的乘积成正比,即与A H1O Q1的面积成正比。若生产工艺要求,流量需从Q1减少到Q2,如采用调节档板方法,相当于增加管网的阻力,使管网阻力特性变为曲线③,系统由原来的工作点A变到新的工作点B运行。轴功率与B H2OQ2的面积成正比。如果采用变频调速装置控制水泵的转速,使其转速由n1降到n2。根据水泵参数比例定律,绘出在转速n2下的扬程-流量特性,如曲线④所示。可见在满足同样流量Q2的情况下,扬程H3大幅度降低。轴功率(相当于C H3O Q2的面积)显著减少,节省的功率损耗△N=△HQ2,与B H2H3C的面积成正比,节能的效果是十分明显的。2节能近似计算
式(3)从采用变频调速装置控制转速获得。
流量一定时,轴功率与流量的关系见图2中的曲线I。水泵恒速运转,用调节档板方法控制流量时,轴功率和流量关系为:
平均节能为45%。根据式(5)绘出的AP/P。随Q/Qo的变化曲线如图3所示。通过曲线可以看出,转速调得太低节能反而减少,在44.7%ne时节能效果最好,调速深度既使只有20%,其节能效果也是十分可观的。
3 实例
某烧结厂循环水泵站设有的水泵各参数见表1,节能改造前后各泵运行的技术数据见表2。节能改造前年用电量实际值为92.4万kWh,改造后为82.3万kWh,节能近11%。
4 节能分析
从上述实例可见,节能的理论计算值和实际应用值差别很大,其原因是:
——由于烧结厂循环水系统的负荷变化不大,可视为恒负载系统。在设计时已进行了方案优化,使选择的水泵接近最佳工作点。因此,改造后节能效果不是十分明显,如果将变频调速装置用于负载变化较大的城市供水系统,其节能效果会更好;
——由于没有经过改造的系统设备比较陈旧,其年运行小时数会小于经过改造后的系统,因此实际节能应大于11%。
5 结语
对于风机、水泵类负载,采用变频调速装置拖动,其节能效果明显。随着变频调速设备容量的进一步增大,在尾矿系统及水源泵站大力推广变频调速系统,具有非常广阔的前景。
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